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軸流壓縮機軸承座漏油故障分析及處理

2012-07-30

作者:何智1 高超1 高永衛(wèi)1 王三俊2 王廣軍3
(1.西北工業(yè)大學;2.西安交通大學能動學院;3.陜西鼓風機(集團)有限公司)
  某工業(yè)大學NF-6風洞是一座增壓連續(xù)式超聲速回流風洞。風洞為水平布置,馬赫數(shù)為0.25~1.2,試驗雷諾數(shù)為15×10的6次方~23×10的6次方,Z大工作壓力為0.55MPa。風洞選用的AV90-2軸流壓縮機是由陜西鼓風機有限公司為NF-6風洞專門設計的,是我國臺國產(chǎn)化風洞專用軸流壓縮機。壓縮機進氣壓力為0.1~0.55MPa,進氣溫度-20~55℃。
  AV90-2軸流壓縮機主要由進氣段、葉片承缸、排氣段、調(diào)節(jié)系統(tǒng)及轉(zhuǎn)子等組成。由于采用軸向進、排氣結(jié)構形式,使得壓縮機軸承座只能處于流道內(nèi)部。壓縮機軸承采用滾動軸承,因軸徑大、轉(zhuǎn)速高,所以機組軸承采用噴油潤滑。潤滑油從殼體側(cè)面的筋板進入軸承座,再從下面的回油孔排出。在調(diào)試階段,壓縮機曾多次出現(xiàn)軸承座多處漏油故障。
  (1)壓縮機轉(zhuǎn)子兩軸承座漏油問題
  AV90-2軸流壓縮機在進氣和排氣端分別設計有軸端密封,形式為迷宮式密封。密封片鑲在軸上,其數(shù)量由計算確定,密封間隙的大小可通過調(diào)整密封套圓周上的調(diào)整塊來實現(xiàn)。在轉(zhuǎn)子進氣端的軸承座兩側(cè)各設計一件油封。排氣端軸承座一側(cè)也設計有一件油封。在調(diào)試期間,壓縮機進油壓力設計為0.15MPa(軸承潤滑要求的油壓);壓縮機轉(zhuǎn)速設定為1500r/min(壓縮機額定轉(zhuǎn)速為2200r/min)。當風洞進行常壓試驗時,發(fā)現(xiàn)壓縮機兩端洞體內(nèi)有大量油液,AV90-2軸流壓縮機轉(zhuǎn)子上也有大量油液。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)軸承潤滑油主要是通過轉(zhuǎn)子兩端的迷宮式密封泄漏的。當往風洞內(nèi)輸入的空氣壓力為0.20MPa時,聯(lián)軸器處潤滑油外漏嚴重,并且隨著輸入空氣壓力的增大,泄漏量也隨之增大。同時還發(fā)現(xiàn)回流的潤滑油中混有大量空氣,且回油流量也很小。
  AV90-2軸流壓縮機為NF-6風洞的關鍵設備,如果壓縮機軸承漏油,一方面油滴會隨高速的氣流一起高速運動,有可能損壞試驗物和損壞(污染)風洞設施;另一方面油液還會改變空氣介質(zhì)的成分,從而影響試驗結(jié)果。如果迷宮式密封泄漏量大,氣體由于軸承座泄漏就會使軸流壓縮機的流量降低;同時隨著軸承座內(nèi)氣體壓力的增高,還會使進、回油困難,進而影響軸承潤滑,加速軸承磨損。
  (2)原因分析
  經(jīng)過對壓縮機進行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機漏油主要由以下原因引起:
  1)壓縮機轉(zhuǎn)子兩端軸承座上的回油孔和缸體上的回油孔不同心,同時回油孔徑太小,可能導致回油不暢通,致使軸承座內(nèi)大量積油。這主要是零是零件設計及加工工藝方面的問題。
  2)AV90-2軸流壓縮機進、排氣端、軸端密封效果不理想。迷宮式密封是利用節(jié)流降壓來減少流體的泄漏量,其優(yōu)點:非接觸式、使用壽命長、結(jié)構簡單。缺點:泄漏量大。單就迷宮式密封本身來說,它無法實現(xiàn)完全密封和零泄漏。
  3)常壓調(diào)試階段,空氣高速流動,軸承座外形成負壓,因此軸承座內(nèi)的積油從迷宮式密封泄漏到轉(zhuǎn)子及洞體內(nèi)。
  4)加壓調(diào)試階段,由于使用迷宮式密封會產(chǎn)生不可避免的氣體泄漏,進而使軸承座內(nèi)聞憋壓,則會造成進、回油困難。聯(lián)軸器處潤滑油外漏,主要是由于軸承箱回油不暢和軸承座憋壓引起的。
  (3)解決方案
  1)將壓縮機轉(zhuǎn)子兩端軸承座與相應缸體配鉆,并將回油孔同Φ20擴為Φ30,將回油管路相應地加大,清理干凈加工后的鐵屑及焊渣,使回油暢通。
  2)對壓縮機進、排氣端的軸端密封形式進行改換,以提高密封效果。
  減少氣體泄漏量,從而減少因泄漏氣體對進、回油的影響。有以下四種形式的密封可供選擇:碳環(huán)密封、浮環(huán)密封、雙端面機械制系統(tǒng)復雜、造價高及使用壽命短等問題。若將原密封改為雙端面機械密封或干氣密封,雖然密封效果好,但存在壓縮機結(jié)構改動過大,零件加工數(shù)量多,購買密封體費用高的問題。為了克服迷宮式密封泄漏量大的缺點,可以使用小間隙的碳環(huán)密封。碳環(huán)密封的優(yōu)點:密封為干運轉(zhuǎn),不需要潤滑劑來潤滑,同時因沒有旋轉(zhuǎn)組件安裝在軸上,因此也不會產(chǎn)生附加的軸振動,由于徑向間隙很小,其泄漏量與普通的迷宮式密封相比要少很多,不到迷宮式密封泄漏量的1/10。如果再使密封齒與密封環(huán)實現(xiàn)零間隙,甚至還可達零泄漏。同時對改造AV90-2壓縮機軸承潤滑密封系統(tǒng)而言,壓縮機結(jié)構也無需大的改動,只需在原有密封套上增加密封環(huán)即可。考慮到這幾種密封方式的優(yōu)缺點和實施的可行性,Z終確定了在壓縮機、轉(zhuǎn)子進、排氣端的密封套上各加3道碳環(huán)密封圈的方案。碳環(huán)加工前,需精測轉(zhuǎn)子相應的密封齒、精加工碳環(huán)密封。使密封齒與密封環(huán)盡量實現(xiàn)零間隙。
  (4)改善效果
  在對AV90-2軸流壓縮機軸承潤滑密封系統(tǒng)改造后,進行了NF-6風洞調(diào)試。同樣設定壓縮機進油壓力為0.15MPa,壓縮轉(zhuǎn)速為1500r/min。首先在常壓狀況下使壓縮機空運轉(zhuǎn),然后向風洞內(nèi)輸入壓力為0.05~0.20MPa的空氣(輸入空氣的壓力由小到大依次遞增,壓力每升高0.05MPa,均對壓縮機進行檢查,每一階段運轉(zhuǎn)5min)。結(jié)果表明:AV90-2軸流壓縮機運轉(zhuǎn)正常,潤滑油回油通暢,軸承回油溫度均低于正常工作溫度的允許值,軸流壓縮機主軸的振動值也滿足了設計要求,冷油器出口油溫低于40℃。AV90-2軸流壓縮機轉(zhuǎn)及其周圍風洞內(nèi)壁均無油跡,聯(lián)軸器處無潤滑油泄漏。
來源:《風機技術》 2005年04期